工作经历 |
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1998年07月—2006年05月 | 河北沧州化工集团 | 工艺主管工程师 |
公司简介:沧化集团是国内上市公司,与日本三井窒素公司于1998年成立了中日合营化工企业—沧井化工股份有限公司。主要产品为PVC树酯、烧碱、PVC糊树酯、AC发泡剂、液氯、塑料制品加工、原盐等。员工1000人以上。 |
工作职责:1) 负责聚氯乙烯生产工艺和人员的管理工作,曾赴日到三井窒素公司进行实地考察学习。实现了从学生到普通员工的蜕变和技术主管的飞跃。 2) 参与公司23万t/aPVC大项目的设计工作,先后到天津化工集团和天津大沽化工厂进行学习培训,熟知了聚氯乙烯的生产工艺和理论基础,1998年11月进驻项目建设现场,负责甲方装置安装监察工作,以及建设中技改工作; 3) 1999年03月,项目经过近两年的筹资和建设,进入了试车阶段。配合日本三井窒素公司专家对聚氯乙烯装置进行了吹扫、打压试漏、水运操作和物料模拟操作等实际工作,05月份项目投产,一次性试车成功,成为当时国内聚氯乙烯最大的生产供应企业,市场占有率一度达到12。09月份沧井化工子公司成立,装置达到23万t/aPVC满负荷生产状态。 4) 05月份项目投产后,负责聚氯乙烯聚合工艺的DCS主要操作,倒班两年后荣升带班大班长,继续负责聚氯乙烯的实际生产工作,积累了大量的实际生产经验,成功解决了多次突发故障。2005年再次荣升为聚合工艺专工,负责聚氯乙烯工艺管理、技术改造和人员管理、培训等工作。 5) 将日本窒素108m³聚合釜工艺进行消化吸收,并成功的对聚合工艺多次进行了大的技术改造: a) 将冷入料工艺更改为热入料工艺,使装置生产能力由23万t/aPVC提高到25万t/aPVC; b) 在传统入料工艺上,增加了纯水脱氧装置,使PVC产品热稳定性提高到5min以上; c) 依据下游生产商需求,通过配方的优化组合,生产出6种聚氯乙烯产品,使PVC产品表观密度达到0.55g/ml以上,产品流动性和疏松性更加迎合客户的需求; d) 将聚合反应后中和剂C95更换成入料前加入缓蚀剂NH4HCO3,缓解了后面汽提工艺出现CaCO3结垢的现象; e) 通过技改和强化员工管理,产品质量合格率达到100,优级品率超过90以上。 |
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2006年05月—2008年10月 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 生产厂长 |
公司简介:该公司是由陕西省投资集团(有限)公司、西安西化热电化工有限责任公司、西部信托投资有限公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司共同出资组建的大型国有氯碱化工企业,注册资金3亿元人民币。主营产品:离子交换膜法微粒状氢氧化钠、离子交换膜法片状氢氧化钠、悬浮法通用型聚氯乙烯树脂、离子交换膜法氢氧化钠(32)、离子交换膜法氢氧化钠(50)、工业用液氯、高纯盐酸,次氯酸纳溶液。 |
工作职责:1) 负责聚氯乙烯生产和人员的管理工作。工作期间,针对一期10万t/aPVC建设遗留的诸多问题,进行了大量的技术改造工作,并取得了辉煌的成绩。如: a) 国产上海森松70m3聚合釜的化工技术应用和改造,成功解决了聚合粘釜和爆聚等难题; b) 10万吨徐州PVC旋流干燥技术的应用和改造,使产品质量达到国内一流水平; c) PVC悬浮聚合废水的处理和回收利用,解决了聚合过程中废水的安全排放问题,并实现变废为宝,水资源二次利用; d) PVC悬浮聚合引发体系的改进,由单一引发反应体系改为复合引发反应体系,提高了反应稳定性; e) 粉体输送系统通过技术改造,极大改善工作环境,并且PVC粉尘实现回收,增加了效益。 2) 实现了聚氯乙烯耗电石1.412t/tpvc(同行业平均消耗1.481t/tpvc),达到国内同行业先进水平,接近世界同行业先进水平。聚氯乙烯树脂优等品率达到65.37,一等品率达到94.47,分别较原始开车提高了43.26和41.31,产品质量实现100合格。提高了产品竞争力和企业综合效益。 |
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2008年10月—至今 | 江西景德半导体新材料有限公司 | 生产技术副部长 |
公司简介:江西景德半导体新材料有限公司,是中电电气集团旗下的一家全资子公司。成立于2008年4月,集多晶硅原料科研、生产、销售为一体,并于集团其他子公司共同形成包括多晶硅料、拉晶切片、太阳能电池、组件、应用系统在内的完整光伏产业链,是集团紧跟国家能源发展政策,立足光伏产业的重要战略部署。 |
工作职责:主要负责企业有关生产、技术、设备、安全、环保、计算等管理。 |
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